2016-06-07 17:50:56
震動(dòng)棒磨機(jī)石墨球個(gè)數(shù)的統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果,隨著試樣壁厚的增大,每平方毫米內(nèi)石墨球的個(gè)數(shù)先山10mm厚試樣中的190個(gè)降低到30mm厚試樣中的152個(gè),然后又逐漸增大到60mm厚試樣中的257個(gè)。在壁厚為60 mm的試樣中,單位面積內(nèi)石墨球的個(gè)數(shù)址多,30 mm厚的試樣中少,并且60mm厚的試樣中單位面積內(nèi)石墨球的個(gè)數(shù)相對(duì)于30mm厚試樣增多69.5%。在合適尺寸的試樣中,震動(dòng)棒磨機(jī)振動(dòng)可增加石墨球的數(shù)量。振動(dòng)可以促進(jìn)球墨鑄鐵中的空位等缺陷快速消失,引起空穴效應(yīng),空穴效應(yīng)的存在會(huì)在熔體中引起空穴形核當(dāng)空穴崩潰時(shí),臨近空穴的熔體進(jìn)入空穴的同時(shí),會(huì)引起局部壓力的增大。根據(jù)克拉一柏龍公式可以推測。
隨著更高的外部壓力施加于熔體,相圖會(huì)發(fā)生改變,熔體過冷度比低壓時(shí)的高。因此,在振動(dòng)凝固試樣中空穴的被破壞程度比未振動(dòng)凝固試樣大,震動(dòng)棒磨機(jī)在振動(dòng)試樣的熔體中引入的壓力較未振動(dòng)凝固試樣的高。振動(dòng)促進(jìn)空穴的逃逸使得熔體過冷度以及在臨近空穴位置的形核能力提高。
此外,振動(dòng)促進(jìn)了碳原子的運(yùn)動(dòng).降低了碳原子在石墨晶核上的堆積,山于這些原因,石墨球的長大速度受到了抑制。因此,盡管在振動(dòng)凝固試樣中石墨球數(shù)量被增加了,但是石墨球的尺寸卻較小。隨著試樣壁厚的增大,石墨球的個(gè)數(shù)先減少后增多.這足因?yàn)殡S肴叭厚的增大,鑄件的休積增大,試樣的凝固時(shí)間被延長,使得鑄件內(nèi)部的蓄熱增大,冷卻速度減緩,致使石核心失效嚴(yán)重,從而降低了球化效果。當(dāng)試樣壁厚小于等于30 mm時(shí),隨著試樣壁厚的增大,石墨球化失效嚴(yán)重,震動(dòng)棒磨機(jī)并且沒有新的石墨核心來補(bǔ)充,導(dǎo)致石墨球的個(gè)數(shù)減少。當(dāng)試樣壁厚大于30mm時(shí),石墨球的個(gè)數(shù)反而增加。一方面,鑄件內(nèi)部的蓄熱會(huì)引起球化失效,減少試樣中的石墨球個(gè)數(shù);另一方面,試樣壁厚的增大降低了金屬的凝固速度,延長了金屬結(jié)晶的時(shí)間。金屬液的溫度由澆注溫度降低到共晶轉(zhuǎn)變溫度所需要的時(shí)間被延長,增加了振動(dòng)對(duì)液態(tài)金屬和固液混合區(qū)的金屬的作用時(shí)間.抑制了液態(tài)金屬中的碳原子在石墨晶核表面的堆積,震動(dòng)棒磨機(jī)增加了液態(tài)金屬中石墨的數(shù)量.從而增加了石墨球的個(gè)數(shù)。因此,隨著試樣峨厚的增大,石墨球的個(gè)數(shù)增多。
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